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Blue Plains污水廠升級改造介紹

中國污水處理工程網(wǎng) 時間:2011-8-16 10:01:45

污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

1 污水廠簡介

Blue Plains污水廠污水處理規(guī)模為140×104m3/d 。

為了減少污水廠向Chesapeake海灣排放氮污染物,要求污水廠改造具有脫氮功能。

2 改造技術(shù)

將原12條處理線中的6條改為硝化-反硝化運(yùn)行模式,另外6條仍保持硝化模式。每條處理線由5個完全混合反應(yīng)器串聯(lián)而成,在第4個或第5個反應(yīng)器(根據(jù)季節(jié)調(diào)整)內(nèi)投加純凈的甲醇作為反硝化的補(bǔ)充碳源。工藝的關(guān)鍵是保證前3個反應(yīng)器內(nèi)實(shí)現(xiàn)硝化,為反硝化提供硝酸鹽。

 
  


3 運(yùn)行結(jié)果

反硝化試運(yùn)行工藝成功地實(shí)現(xiàn)了每季度和全年的脫氮目標(biāo)。出水總氮的全年平均值為5.8mg/L,其中冬季為5.9mg/L,夏季為5.7mg/L。

  


原硝化流程與改造后反硝化流程出水中總氮的月變化曲線


原硝化流程與改造后反硝化流程的總氮去除率

4 存在問題

后置反硝化工藝在運(yùn)行管理上比硝化工藝更復(fù)雜

由于該工藝將原來硝化段改為反硝化段和硝化段兩段,反硝化段占用了原來用于硝化的容積,從而降低了在冬季和高負(fù)荷時硝化處理的可靠性。在緊急情況下,可能需要恢復(fù)到完全硝化的工況。

投加甲醇作為補(bǔ)充碳源,使得系統(tǒng)的運(yùn)行成本增加,一般每年購買甲醇的費(fèi)用為500萬~600萬美元。

氮的去除效果受工藝的制約(如二沉池出水中磷的濃度過低會限制反硝化菌的生長),如何在保證出水水質(zhì)不會超標(biāo)的同時又滿足反硝化菌對磷的需要,成為目前污水廠管理者正致力解決的一個問題。

5 進(jìn)一步改進(jìn)計(jì)劃

由于試驗(yàn)運(yùn)行方案的成功實(shí)施,給水排水管理局經(jīng)研究決定分兩期實(shí)現(xiàn)污水廠整體規(guī)模的改造。

一期工程包括建造臨時甲醇存儲池和投加設(shè)備,于2000年第一季度完成;

二期工程包括其他設(shè)備的改造,以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)脫氮和增加運(yùn)行可靠性,一期工程結(jié)束后即投入建設(shè),具體包括:

• 硝化反應(yīng)池增設(shè)水泵和進(jìn)水管;

• 增加曝氣設(shè)備,以提高硝化階段的處理能力;

• 更換陳舊的攪拌設(shè)備;

• 增設(shè)污泥泵,輸送增加的剩余污泥量;

• 改善控制設(shè)備和儀器。(來源:谷騰水網(wǎng))