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印染廢水常用處理方法

中國污水處理工程網(wǎng) 時間:2014-12-5 14:25:37

污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

印染廢水是難處理的工業(yè)廢水之一,其排放量大、有機污染物含量高、成分復(fù)雜、色澤深、難生物降解,通常的處理方法很難達到環(huán)保和回用的要求。臭氧是一種強氧化劑,具有較強的氧化性,已被廣泛地應(yīng)用于廢水處理中。臭氧氧化具有反應(yīng)完全、速度快、無二次污染等優(yōu)點,但單獨臭氧氧化同時存在較強的選擇性、效率低、成本高等缺點。因此,開發(fā)經(jīng)濟有效的印染廢水處理技術(shù)已成為環(huán)保行業(yè)和水資源保護的重要課題。

目前,許多研究通過引入催化劑來催化臭氧氧化難處理的工業(yè)廢水,以期提高臭氧利用率并降低成本。筆者以γ-Al2O3為載體,以催化活性較高的MnO2為活性成分制備出MnO2基催化劑,考察了影響催化臭氧氧化處理印染廢水的主要因素。

1 實驗部分

1.1 催化劑的制備

采用摻加法制備MnO2基催化劑。在3.0g的γ-Al2O3粉體中加入1.0g石墨粉和8%的Mn(NO3)2溶液3~5 mL 混合均勻,制備成粒徑1mm左右的顆粒,放入真空干燥箱在120 ℃下烘干4h 后,放入程控箱式電阻爐焙燒,分別在200、300、400、500 ℃各焙燒1h,最后升溫至600 ℃焙燒2h,冷卻后即為催化劑成品。該催化劑強度高,耐磨性好,催化性能好。

1.2 試劑與儀器

原水:淄博某印染廠出水,廢水COD 為90.80mg/L,pH=6.4;氧氣:工業(yè)級;實驗中所用的藥品均為分析純試劑。

儀器:FA2004B 型電子天平,上海精密科學有限公司;722N 型可見分光光度計,上海精密科學有限公司;pHS-3D 酸度計,上海精密科學有限公司;LZB-6 型玻璃氣體轉(zhuǎn)子流量計,奇泉流量儀表有限公司;CHJ-1 型電磁恒溫攪拌器,上海南匯電訊器材廠;DZF-6050 型真空干燥箱,南京五和試驗設(shè)備有限公司;SXL-1002 型程控箱式電爐,蘇州江東精密儀器有限公司。

1.3 實驗裝置和方法

實驗在自制的透明玻璃的柱狀反應(yīng)器內(nèi)進行,反應(yīng)器尺寸為D 50mm×100mm。將反應(yīng)器置于恒溫磁力攪拌器上,使催化劑和廢水充分混合,以純氧作氣源,用流量計控制氣速,經(jīng)過臭氧發(fā)生器制備臭氧,通入反應(yīng)器內(nèi),由曝氣頭作氣體分布器進行布氣,用碘化鉀溶液吸收。實驗裝置如圖1 所示。

 臭氧發(fā)生器制備O3氣體,通過調(diào)節(jié)流量計控制O3的輸出量。反應(yīng)過程中保持氣體流量為20 L/h,實驗處理的廢水量為800 mL。實驗前需用蒸餾水反復(fù)沖洗反應(yīng)器,以免器壁上的污染物影響測定結(jié)果。反應(yīng)前加入一定量的自制MnO2基催化劑,并調(diào)節(jié)廢水pH。反應(yīng)一定時間后取樣測量水樣中的COD,并計算COD 的去除率,以表征催化劑對催化臭氧氧化廢水的效果。

COD 分析方法:重鉻酸鉀法。

2 結(jié)果與討論

2.1 O3輸出量的影響

O3的輸出量對處理效果有重要影響。控制發(fā)生器使O3輸出量分別為1.96、2.29、2.61、2.94mg/min,催化劑的投加質(zhì)量為3.6g,不調(diào)節(jié)廢水pH,總反應(yīng)時間為50min,每隔10min取1 次樣,分別測定其COD,計算COD 的去除率,結(jié)果見圖2。

由圖2 可知,當O3的輸出量為2.61mg/min時,COD 的去除率已達到72.26%,與45%時的73.32%已較為接近,且水質(zhì)已達到了環(huán)保排放和回用的要求;隨著O3輸出量的增加,COD 去除率的升高趨勢變緩,這說明O3的傳質(zhì)速率下降,開始影響催化氧化反應(yīng)速率,成為反應(yīng)的控制步驟;诔杀竞吞幚硇Ч碾p重考慮,故本實驗O3輸出量在40%為最佳。

 2.2 催化劑用量的影響

催化劑用量對催化臭氧氧化反應(yīng)影響較大?刂芆3的輸出量為2.61mg/min,不調(diào)節(jié)廢水pH,反應(yīng)時間為50min,催化劑的投加質(zhì)量分別取1.2、2.5、3.6、4.9、6.1g 進行實驗,分別測定其COD,并計算COD 的去除率,結(jié)果見圖3。

 由圖3 可知,開始隨著催化劑用量的增加,COD的去除率逐漸增大,并在4.9g時達到最大,為74.87%,繼續(xù)增加催化劑的用量時,COD 的去除率反而減小。當催化劑用量較少時,催化反應(yīng)的活性點較少,吸附臭氧和反應(yīng)物的量也少,致使處理效果不明顯;隨著催化劑用量的增加,催化反應(yīng)的活性點增多,吸附臭氧和反應(yīng)物的量也相應(yīng)增多,COD 的去除率逐漸增大,處理效果明顯;但隨著催化劑用量的繼續(xù)增大,催化劑顆粒越來越多,臭氧在廢水中的小氣泡間凝聚匯集,導(dǎo)致傳質(zhì)速率下降,影響了臭氧和反應(yīng)物的反應(yīng)速率,致使COD 的去除率減小,處理效果下降。因此本實驗催化劑的合適投加質(zhì)量為4.9g。

2.3 廢水pH 的影響

廢水pH 不同時,O3的氧化反應(yīng)機理也不同,對處理效果會產(chǎn)生影響。控制O3的輸出量為2.61mg/min,催化劑的投加質(zhì)量為4.9g,廢水初始pH 分別取3.0、6.4、9.0、12.0,總反應(yīng)時間為50min,每隔10min取1 次樣,分別測定其COD,并計算COD 的去除率,結(jié)果見圖4。

 由圖4 可知,隨著廢水pH 的增加,COD 的去除率總體呈上升趨勢,且MnO2基催化劑催化臭氧氧化反應(yīng)在堿性條件下的催化效果較酸性條件明顯。這是因為臭氧氧化通常包括直接反應(yīng)和間接反應(yīng),pH>6.0 時,臭氧氧化以間接反應(yīng)為主,臭氧分解產(chǎn)生了氧化性更強的·OH,從而加快了氧化反應(yīng)速率,提高了處理效果。同時從圖上可以看出,pH 在6.4、9.0、12.0 時,同樣條件下的COD 去除率較為接近,綜合考慮處理效果、出水鹽度和運行成本,本實驗無需對廢水的pH 進行調(diào)節(jié),即廢水pH=6.4 最佳。

2.4 反應(yīng)時間的影響

反應(yīng)時間既影響處理效果,也影響實際運行成本的高低?刂芆3的輸出量為2.61mg/min,廢水初始pH=6.4,催化劑的投加質(zhì)量為4.9g,分別在反應(yīng)時間為10、20、30、40、50、60、70、80、90min時取樣,測定其COD,并計算COD 的去除率,結(jié)果見圖5。

由圖5 可知,在反應(yīng)的前20min,COD 的去除率增加最快,反應(yīng)20~50min后,COD 去除率增加趨勢稍有下降;當反應(yīng)時間超過50min后,曲線趨于平緩,COD 的去除率基本不變;且反應(yīng)50min時,COD 的去除率已達到74.87%,即處理后廢水的COD 為22.82mg/L,已達到了印染廢水環(huán)保排放和回用的要求?紤]到運行成本,本實驗確定合適的反應(yīng)時間為50min。

 2.5 對比實驗

通過實驗比較了單獨催化劑、單獨臭氧、催化劑+臭氧對印染廢水COD 的去除效果。實驗中,控制O3的輸出量為2.61mg/min,廢水初始pH=6.4,催化劑的投加質(zhì)量為4.9g,反應(yīng)時間為50min,分別測定其COD,并計算COD 的去除率,結(jié)果表明單獨催化劑、單獨臭氧、催化劑+臭氧條件下,COD 的去除率分別為16.31%、40.17%、74.87%,證明催化劑對臭氧氧化體系有顯著的催化效果,表明自制MnO2基催化劑在催化臭氧氧化處理印染廢水中有明顯的應(yīng)用優(yōu)勢。具體參見http://szhmdq.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

3 結(jié)論

(1)以γ-Al2O3為載體,以催化活性較高的MnO2為活性成分,采用摻加法制備MnO2基催化劑,該催化劑強度高,耐磨性好,催化性能好。

(2)通過單因素實驗確定了自制MnO2基催化劑催化臭氧氧化印染廢水的最佳反應(yīng)條件為:O3的輸出量為2.61mg/min,催化劑的投加質(zhì)量為4.9g,廢水pH=6.4,反應(yīng)時間為50min。(3)對比實驗表明,當自制的MnO2基催化劑用于臭氧氧化處理印染廢水時,催化臭氧氧化體系對COD 的去除率超過了單獨臭氧氧化體系和單獨催化劑體系,這進一步證明了自制MnO2基催化劑對臭氧具有良好的催化性能。