以抗生素類制藥為主的混合工業(yè)廢水怎么處理
中國污水處理工程網(wǎng) 時間:2015-1-3 10:07:29
污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本
抗生素類生產(chǎn)廢水存在生物抑制性物質(zhì),如殘留抗生素及其中間代謝產(chǎn)物、高濃度硫酸鹽、表面活性劑(破乳劑、消沫劑等)和提取分離中殘留的高濃度酸、堿、有機(jī)溶劑等,是一類富含生物毒性物質(zhì)的極難生物降解的有機(jī)廢水,是目前國內(nèi)外污水處理的難點和熱點。
某工業(yè)集中區(qū)內(nèi)有2家抗菌素生產(chǎn)企業(yè),其廢水產(chǎn)生量約占該工業(yè)區(qū)目前工業(yè)廢水量的80%。該工業(yè)區(qū)污水處理廠建設(shè)規(guī)模為4萬t/d,分二階段建設(shè)。一階段工程(2萬t/d)采用“水解酸化+MSBR(改進(jìn)型序批式活性污泥法)+絮凝沉淀” 工藝處理該混合工業(yè)廢水。多年的運行實踐表明:當(dāng)進(jìn)水滿足進(jìn)水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)時,該工藝處理效果穩(wěn)定,但處理出水只能達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)二級排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。根據(jù)政府及環(huán)保部門有關(guān)出水提標(biāo)的要求,該工業(yè)區(qū)污水 處理廠進(jìn)行了一階段提標(biāo)及二階段工程。該工程于2011年1月開始施工,2012年9月試運行,其采用的工藝為“厭氧水解+MSBR+臭氧氧化+絮凝沉淀+曝氣生物濾池”,出水水質(zhì)執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)的一級標(biāo)準(zhǔn)。筆者對以“厭氧水解+MSBR+臭氧氧化+絮凝沉淀+曝氣生物濾池”復(fù)合工藝處理該工業(yè)園區(qū)以抗生素類制藥為主的混合工業(yè)廢水進(jìn)行了介紹,以期為該類廢水的治理提供一條新的技術(shù)路線。
1 流程介紹
1.1 工藝簡介
一階段提標(biāo)后及二階段工程的工藝流程見圖 1,系統(tǒng)各主要處理單元有效容積及水力停留時間見表 1。
圖 1 一階段提標(biāo)后及二階段工程工藝流程
表 1 系統(tǒng)各主要處理單元有效容積及水力停留時間名稱 | 有效容積/m 3 | 個數(shù)水 | 力停留時間/h |
初沉池 | 2500 | 2 | 3.0 |
水解酸化池 | 13333 | 2 | 16.0 |
MSBR池 | 12463 | 2 | 14.96 |
臭氧接觸氧化池 | 666 | 1 | 0.40 |
絮凝沉淀池 | 2500 | 2 | 2.5 |
曝氣生物濾池 | 553 | 1 | 0.33 |
1.2 設(shè)計進(jìn)出水水質(zhì)
設(shè)計進(jìn)出水水質(zhì)見表 2。
項目 | COD | NH 3 -N | TP | BOD 5 | pH |
注:除pH外,其余項目單位均為mg/L。 | |||||
進(jìn)水 | ≤500 | ≤60 | ≤8 | 300 | 6~9 |
出水 | ≤100 | ≤15 | ≤0.5 | 15 | 6~9 |
1.3 原一期工程工藝設(shè)計特點及存在問題
1.3.1 原一期工程工藝設(shè)計特點
(1)采用了厭氧水解工藝,停留時間高達(dá)16 h,有利于將大分子、難降解有機(jī)物降解為小分子、易降解有機(jī)物,有效提高了廢水的可生化性。
(2)采用了MSBR工藝,該工藝占地省、集約化程度高,工藝先進(jìn)、可靠,運行管理自動化程度高。
(3)在MSBR內(nèi)采用了大流量低揚程過墻式回流泵、浮筒式攪拌器及空氣出水堰等新型設(shè)備,這些設(shè)備先進(jìn)且維修方便,可以在系統(tǒng)不停產(chǎn)的情況下進(jìn)行設(shè)備檢修和維護(hù)。
(4)在MSBR中設(shè)置了回流污泥濃縮池,濃縮后的污泥流入?yún)捬醭,上清液直接流至缺氧池,這樣避免了濃縮污泥中的硝酸鹽對厭氧池釋磷的影響,大大強(qiáng)化了系統(tǒng)生物除磷功能。
(5)根據(jù)污水廠灘涂填海造地引起的地基軟弱且細(xì)砂層液化問題嚴(yán)重的情況經(jīng)過多方案研究采用了經(jīng)濟(jì)可靠且施工方便的真空預(yù)壓地基處理技術(shù),很好地解決了大型水池地基承載力及抗拔力,同時也解決了淤泥質(zhì)細(xì)砂層的液化問題。
1.3.2 原一期工程存在問題
(1)在MSBR內(nèi)采用了管式橡膠曝氣器等傳統(tǒng)設(shè)備,這些設(shè)備須在系統(tǒng)停產(chǎn)甚至池體放空的情況下才能進(jìn)行檢修和維護(hù)。
(2)由于厭氧水解池、MSBR池的剩余污泥和絮凝沉淀池的污泥含水率較高,均泵送至初沉池前端,經(jīng)初沉池的沉淀作用,通過刮泥機(jī)得到含水率較低的污泥,以利于后續(xù)壓泥。但這樣導(dǎo)致初沉池水力停留時間僅1.3 h,停留時間偏短。
(3)由于該污水廠地處海邊,空氣中鹽分高,對鑄鋼材質(zhì)的帶式壓泥機(jī)腐蝕非常歷害,設(shè)備老化嚴(yán)重,故障率高。
(4)生化污泥濃度較低,經(jīng)常造成帶式壓泥機(jī)跑泥,壓泥效率較低。
(5)目前處理工藝出水難以達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)的一級標(biāo)準(zhǔn)。
2 一階段提標(biāo)及二階段工程新加入的各單元作用原理
2.1 臭氧氧化
臭氧在水中極不穩(wěn)定,可分解為氧氣,并產(chǎn)生氧化能力極強(qiáng)的單原子氧(·O) 和羥基(·OH) 等物質(zhì)。臭氧分子是選擇性氧化劑,與電子供體基團(tuán)結(jié)合有高反應(yīng)性; 而與電子受體結(jié)合則反應(yīng)性下降。而·OH 與各種有機(jī)物和無機(jī)物反應(yīng)沒有選擇性,其反應(yīng)速率主要受擴(kuò)散作用的限制。由于廢水中存在很多·OH的抑制劑,在臭氧濃度低時,臭氧直接氧化占主導(dǎo)。
臭氧氧化對污水中的COD、TOC、濁度、總氮、UV254、色度的去除效果均較好。臭氧氧化可提高污水的可生化性,特別是有利于新興污染物的降解,國內(nèi)外已有諸多將臭氧應(yīng)用于飲用水消毒及污水處理的成功工程案例。
抗生素廢水原本很難生化處理,經(jīng)企業(yè)內(nèi)污水處理站預(yù)處理后,可生化性進(jìn)一步降低,特別是再與其他工業(yè)廢水混合后經(jīng)工業(yè)集中區(qū)污水廠二級生化處理后的尾水,更是屬于不宜生化的范疇。
該混合工業(yè)廢水經(jīng)二級生化處理后的尾水經(jīng)臭氧氧化后,大分子、難降解有機(jī)物被降解為小分子、易降解有機(jī)物,有效提高了廢水的可生化性,為曝氣生物濾池的進(jìn)一步生化降解提供了有利條件。
2.2 曝氣生物濾池
曝氣生物濾池(BAF)是20世紀(jì)80年代末歐美發(fā)展起來的一種新型生物處理工藝,BAF工藝現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于微污染源水處理、廢水處理及中水回用等。
BAF的工作原理由3部分組成:(1)物理攔截;(2)化學(xué)氧化;(3)生物代謝。BAF的優(yōu)點是占地少、運行費用較低、自動化程度高、管理方便、污染物去除效率較高、受外界環(huán)境變化的影響較小、處理效果穩(wěn)定,其對COD、SS、氨氮和總磷的去除效果顯著,對有機(jī)物、鐵、錳、濁度等也有不同程度的處理效果〔3〕;其主要缺點是對進(jìn)水SS 要求較高,一般要求進(jìn)水SS﹤10 NTU。其影響因素主要有填料、濾速與空床停留時間(EBCT)、進(jìn)水水質(zhì)和溶解氧等。填料是曝氣生物濾池的核心所在,填料應(yīng)具有較好的生物膜附著性能,同時具有較大的比表面積,孔隙率大,截污能力強(qiáng)。
2.3 疊螺機(jī)及懸掛鏈?zhǔn)狡貧馄?BR>
2.3.1 疊螺機(jī)
疊螺機(jī)即疊螺式污泥脫水機(jī)的簡稱,其脫水原理:(1)濃縮。當(dāng)螺旋推動軸轉(zhuǎn)動時,設(shè)在推動軸外圍的多重固活疊片相對移動,在重力作用下,水從相對移動的疊片間隙中濾出,實現(xiàn)快速濃縮。(2)脫水。經(jīng)過濃縮的污泥隨著螺旋軸的轉(zhuǎn)動不斷往前移動;沿泥餅出口方向,螺旋軸的螺距逐漸變小,環(huán)與環(huán)之間的間隙也逐漸變小,螺旋腔的體積不斷收縮;在出口處背壓板的作用下,內(nèi)壓逐漸增強(qiáng),在螺旋推動軸依次連續(xù)運轉(zhuǎn)推動下,污泥中的水分受擠壓排出,濾餅含固量不斷升高,最終實現(xiàn)污泥的連續(xù)脫水。(3)自清洗。螺旋軸的旋轉(zhuǎn),推動游動環(huán)不斷轉(zhuǎn)動,設(shè)備依靠固定環(huán)和游動環(huán)之間的移動實現(xiàn)連續(xù)的自清洗過程,從而巧妙地避免了傳統(tǒng)脫水機(jī)普遍存在的堵塞問題。其優(yōu)點:(1)設(shè)計緊湊,占地空間小,便于維修及更換;(2)不宜堵塞,具有自我清洗的功能,對含油污泥的脫水效果好;(3)低速運轉(zhuǎn),耗電極低,故障少,噪音振動小,操作安全;(4)操作簡單,可實現(xiàn)24 h連續(xù)無人運行,日常維護(hù)時間短,維護(hù)作業(yè)簡單;(5)機(jī)體幾乎全部采用不銹鋼材質(zhì),防腐蝕,經(jīng)久耐用,能有效防止海邊高鹽空氣腐蝕,能夠最大限度延長使用壽命,更換部件只有螺旋軸和游動環(huán),使用周期長。
2.3.2 懸掛鏈?zhǔn)狡貧馄?BR>
懸掛鏈?zhǔn)狡貧馄骺捎行У刈饔糜诤醚跎氐母鱾部位,氧利用率高,能耗低,供氧均勻。懸掛鏈?zhǔn)狡貧馄髋c其他曝氣技術(shù)的區(qū)別在于:布?xì)夤艿榔∮谒妫鹉z膜管曝氣單元通過懸掛軟管與漂浮布?xì)夤芟噙B,在曝氣過程中橡膠膜管曝氣單元在水下可自由擺動,可延長曝氣在污水中的停留時間,提高了氧氣利用率,降低了能耗;懸掛鏈?zhǔn)狡貧馄靼惭b、維修均無需放水,池內(nèi)無需任何配置,具有高效低耗、維修方便的顯著特點。
3 結(jié)果分析
3.1 運行效果
該工業(yè)集中區(qū)污水廠采用“厭氧水解+MSBR+ 臭氧氧化+絮凝沉淀+曝氣生物濾池”復(fù)合工藝運行半年多以來,運行效果穩(wěn)定,出水水質(zhì)優(yōu)于設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),完全達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)中的一級排放標(biāo)準(zhǔn),部分指標(biāo)還達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的一級A標(biāo)準(zhǔn)。該污水廠2012年10月~2013年3月的平均進(jìn)出水水質(zhì)見表 3。
3.2 各處理單元處理效果統(tǒng)計分析
對該污水廠2012年10月~2013年3月各處理單元的處理效果進(jìn)行了統(tǒng)計分析,見表 4。
時間 | COD | NH 3 -N | TP | ||||||
進(jìn)水/(mg·L-1) | 出水/(mg·L-1) | 去除率/% | 進(jìn)水/(mg·L-1) | 出水/(mg·L-1) | 去除率/% | 進(jìn)水/(mg·L-1) | 出水/(mg·L-1) | 去除率/% | |
2012年10月 | 458 | 88 | 80.8 | 43.6 | 12.3 | 71.8 | 8.70 | 0.350 | 96.0 |
2012年11月 | 386 | 63 | 83.7 | 38.3 | 9.6 | 74.9 | 9.31 | 0.378 | 95.9 |
2012年12月 | 587 | 92 | 84.3 | 55.8 | 13.1 | 76.5 | 6.62 | 0.404 | 93.9 |
2013年1月 | 489 | 86 | 82.4 | 47.9 | 10.7 | 77.7 | 5.86 | 0.353 | 94.0 |
2013年2月 | 520 | 74 | 85.8 | 28.9 | 4.7 | 83.7 | 7.67 | 0.223 | 97.1 |
2013年3月 | 472 | 83 | 82.4 | 32.6 | 5.6 | 82.8 | 7.83 | 0.278 | 96.4 |
單元 | 名稱 | COD平均去除率/% | NH3-N平均去除率/% | TP平均去除率/% |
1 | 初沉池 | 29.3 | 15.6 | 25.1 |
2 | 水解酸化池 | 38.6 | 9.8 | 36.5 |
3 | MSBR池 | 40.9 | 55.4 | 44.6 |
4 | 臭氧接觸氧化池 | 4.1 | 0.3 | 1.4 |
5 | 絮凝沉淀池 | 16.7 | 6.7 | 79.6 |
6 | 曝氣生物濾池 | 18.5 | 28.4 | 18.9 |
從表 4可知,初沉池、水解酸化池、MSBR池和曝氣生物濾池對該混合工業(yè)廢水的COD、NH3-N、TP 的去除效果顯著,但臭氧氧化對該二級生化出水的COD、NH3-N、TP 的去除效果不顯著,這說明該工業(yè)集中區(qū)污水廠混合工業(yè)廢水二級生化出水中的某些有機(jī)物抗臭氧氧化能力較強(qiáng),很難被徹底礦化。R. Javier等〔14〕 的研究也證明了這一點。雖然臭氧對該二級生化出水COD、NH3-N、TP的 去除效果不是很顯著,但是經(jīng)臭氧氧化后,大分子、難降解有機(jī)物被降解為小分子、易降解有機(jī)物,提高了廢水的可生化性,對后續(xù)的曝氣生物濾池的生物降解是有利的。顯然,該復(fù)合工藝中臭氧氧化效率雖然不高,但是有效地提高了廢水的可生化性,促進(jìn)了后面的曝氣生物濾池的進(jìn)一步生物降解。具體參見http://szhmdq.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
3.3 運行成本分析
從建設(shè)成本、設(shè)備折舊、藥劑、人員工資、電耗等進(jìn)行綜合分析,采用該工藝處理混合工業(yè)廢水使出水水質(zhì)從《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)的三級標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到一級標(biāo)準(zhǔn)的綜合成本為1.65元/t,對比江浙一帶類似污水處理成本為2.3元/t左右,相對較合理。
4 結(jié)論
采用“厭氧水解+MSBR+臭氧氧化+絮凝沉淀+曝氣生物濾池”復(fù)合工藝處理以抗生素類制藥生產(chǎn)廢水為主的混合工業(yè)廢水是可行的,當(dāng)進(jìn)水COD、 NH3-N、TP平均分別為485、41.2、7.66 mg/L時,出水COD、 NH3-N、TP平均分別為81、9.3、0.331 mg/L,COD、NH3-N、TP平均去除率分別為83.2%、77.9%、95.6%,出水水質(zhì)達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)中的一級排放標(biāo)準(zhǔn)。該工藝結(jié)構(gòu)簡單,連續(xù)高效,運行成本較低,處理效果好,具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會效益,該復(fù)合工藝的成功應(yīng)用為極難生物降解的混合工業(yè)廢水的處理提供了新途徑。