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印染廢水處理

中國(guó)污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2015-1-21 14:31:52

污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,工業(yè)廢水的產(chǎn)生量逐年增加,水環(huán)境問(wèn)題也日趨嚴(yán)重。紡織印染廢水是中國(guó)最主要的工業(yè)廢水污染源之一,廢水中含有大量難降解有機(jī)物,是目前工業(yè)污染治理的難點(diǎn)。印染廢水一般采用生化法進(jìn)行處理,但生化法具有占地面積大、投資成本高、易產(chǎn)生二次污染且對(duì)COD 和色度的去除率不高等缺點(diǎn)。

臭氧具有強(qiáng)氧化性,但是臭氧的利用率較低。多相催化臭氧氧化法是將一些金屬(或金屬氧化物)負(fù)載到某些載體(如活性炭)上,以此提高臭氧的利用率。催化臭氧氧化法處理印染廢水具有占地面積小、處理時(shí)間短、無(wú)二次污染且對(duì)色度去除率高的優(yōu)點(diǎn)。筆者以活性炭(AC)為載體制備了負(fù)載鐵錳氧化物的催化劑(Fe+Mn)/AC,并將其用于多相催化臭氧氧化處理實(shí)際印染廢水的試驗(yàn)中,同時(shí)對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化。

1 試驗(yàn)部分

1.1 試驗(yàn)材料

原水取自常州市武進(jìn)紡織工業(yè)園區(qū)馬杭污水 處理廠進(jìn)水口,廢水呈紫紅色,有刺激性氣味,COD為682.4 mg/L、色度為450 倍、TP 為2.57 mg/L、NH3-N 為14.85 mg/L、pH=8.6。

活性炭:粒狀(GAC),氣性活化法制得,孔徑5~10 nm。

其他試劑:100 mg/L 的Mn2+ 溶液,100 mg/L 的Fe2+溶液,無(wú)氨水,質(zhì)量分?jǐn)?shù)為95%的乙醇(分析純),COD 快速測(cè)定D 試劑,COD 快速測(cè)定E 試劑。

1.2 試驗(yàn)裝置及流程

試驗(yàn)采用圖1 所示工藝流程。其中臭氧反應(yīng)器為自制管式玻璃反應(yīng)器,其管徑58 mm,有效高度500 mm,采用鈦合金微孔布?xì)馄貧忸^布?xì)狻?/P>

試驗(yàn)前先用純水沖洗反應(yīng)器,再開(kāi)啟臭氧發(fā)生器預(yù)氧化5 min 以去除臭氧反應(yīng)器中可能消耗臭氧的成分,然后排空,再用純水沖洗2 次。然后將一定量的活性炭或負(fù)載了金屬的活性炭催化劑加入到反應(yīng)器中,通入廢水,打開(kāi)氧氣瓶,調(diào)節(jié)氧氣壓力為0.05 MPa,打開(kāi)臭氧發(fā)生器,控制臭氧流量一定,待反應(yīng)一定時(shí)間后,從出水口取樣分析COD、色度、NH3-N 等指標(biāo),并計(jì)算相應(yīng)的去除率。

 圖1 試驗(yàn)工藝流程

2 結(jié)果與討論

2.1 催化劑的制備與選擇

催化劑采用浸漬焙燒法制備。選取一定量活性炭洗凈,分別用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%的NaOH 和HNO3溶液浸泡,然后烘干、活化。按一定比例,各取一定體積的100 mg/L 的Mn2+溶液和Fe2+溶液,配成100 mL混合溶液,然后將預(yù)處理后的活性炭放入混合溶液中浸泡24 h。將浸漬好的活性炭干燥、焙燒。重復(fù)浸漬、焙燒2~3 次,制得鐵錳配比不同的活性炭負(fù)載催化劑。

各取20 g不同催化劑進(jìn)行臭氧氧化試驗(yàn),調(diào)節(jié)氧氣壓力為0.05 MPa,打開(kāi)臭氧發(fā)生器,控制臭氧通氣量為0.2 L/min,反應(yīng)60 min,以COD 去除率為指標(biāo),考察不同催化劑(包括活性炭)對(duì)COD 去除效果的影響,結(jié)果見(jiàn)表1。

 由表1 可以看出,活性炭對(duì)COD 有一定的吸附去除作用,與之相比催化劑對(duì)COD 的去除率大幅提高,說(shuō)明催化作用明顯,其中以鐵錳質(zhì)量比1∶2 時(shí)制備的(Fe+Mn)/AC 催化劑對(duì)印染廢水處理的效果最好。

2.2 催化劑的穩(wěn)定性

加入20 g最佳條件下制備的(Fe+Mn)/AC 催化劑,在臭氧通氣量為0.2 L/min,廢水pH=5 的條件下,通入300 mL 印染廢水,反應(yīng)60 min 后從反應(yīng)器中取出全部水樣,重新加入300 mL 原水水樣,如此反復(fù)6 次,測(cè)定每次取出的水樣的COD 并計(jì)算COD 去除率,相應(yīng)的COD 去除率依次為81.7%、81.4%、80.9%、79.6%、77.4%、74.5%。可以看出,催化劑在使用6 次后,COD 的去除率僅比第一次使用時(shí)降低了約7%,說(shuō)明(Fe+Mn)/AC 具有較好的活性和壽命。

2.3 影響多相催化臭氧氧化工藝的條件

以COD 去除率為考察指標(biāo),對(duì)影響多相催化臭氧氧化工藝的條件進(jìn)行了優(yōu)化。

2.3.1反應(yīng)時(shí)間對(duì)印染廢水處理效果的影響

通入300 mL 印染廢水,在廢水pH=8.6、臭氧通氣量為0.2 L/min、(Fe+Mn)/AC 投加質(zhì)量為20 g的條件下,分別在反應(yīng)10、20、30、40、50、60、90、120 min時(shí)取樣分析并計(jì)算COD 去除率,結(jié)果見(jiàn)圖2。

 由圖3 可以看出,隨著臭氧通氣量的增加,COD的去除率也在提高,但超過(guò)0.2 L/min 后COD 的去除率變化不明顯,考慮到運(yùn)行成本,確定本試驗(yàn)最佳臭氧通氣量為0.2 L/min。

2.3.3催化劑投加量對(duì)印染廢水處理效果的影響

通入300 mL 印染廢水,在廢水pH=8.6、臭氧通氣量為0.2 L/min,反應(yīng)時(shí)間為60 min 條件下,改變(Fe+Mn)/AC 投加質(zhì)量,考察其對(duì)COD 去除率的影響,結(jié)果見(jiàn)圖4。

 由圖4 可以看出,催化劑投加質(zhì)量超過(guò)20 g后,COD 去除率變化較小,因此確定催化劑的最佳投加質(zhì)量為20 g。

2.3.4 pH 對(duì)印染廢水處理效果的影響

通入300 mL 印染廢水,在反應(yīng)時(shí)間為60 min、(Fe+Mn)/AC 投加質(zhì)量為20 g、臭氧通氣量為0.2L/min 的條件下,調(diào)節(jié)廢水pH,考察pH 對(duì)COD 去除率的影響,結(jié)果見(jiàn)圖5。

 由圖5 可以看出,pH 在4~6 時(shí),(Fe+Mn)/AC的催化活性較高,COD 的去除率均達(dá)到75%以上,并以pH=5 時(shí)最高。因此確定本試驗(yàn)廢水最佳pH=5。

2.4 對(duì)印染廢水中主要污染指標(biāo)的去除效果

在最佳運(yùn)行條件下,即(Fe+Mn)/AC 投加質(zhì)量為20 g、臭氧通氣量為0.2 L/min、廢水pH=5、處理時(shí)間60 min,廢水出水的COD、NH3-N、TP 分別為124.9、1.45、0.17 mg/L,色度為4 倍,COD、NH3-N、TP、色度去除率分別為81.7%、90.2%、93.4%、99.1%。

馬杭污水處理廠采用好氧活性污泥法處理印染廢水,其二沉池出水中COD、TP、氨氮等分別為133.5、12.48、0.36 mg/L,色度為16 倍。由此對(duì)比可知,多相催化臭氧氧化法對(duì)印染廢水中COD、氨氮、TP、色度都有很好的去除效果。具體參見(jiàn)http://szhmdq.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

3 結(jié)論和建議

在制備活性炭負(fù)載型催化劑的基礎(chǔ)上,采用多相催化臭氧氧化工藝對(duì)印染廢水進(jìn)行試驗(yàn)研究,確定了主要影響因素和最佳工藝條件。對(duì)于武進(jìn)紡織工業(yè)園區(qū)馬杭污水處理廠的原水,該工藝可行并可達(dá)到較好的處理效果。本次試驗(yàn)是在單因素條件下進(jìn)行分析的,但在實(shí)際處理中會(huì)有多種因素對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果造成影響,因此要結(jié)合實(shí)際,考慮多因素條件下多相催化臭氧氧化處理印染廢水的效果。通過(guò)對(duì)運(yùn)行成本的估算可知,多相催化臭氧技術(shù)運(yùn)行成本較高,建議作為預(yù)處理使用。根據(jù)工廠的實(shí)際情況,適當(dāng)減少處理時(shí)間,催化臭氧氧化達(dá)到預(yù)處理效果后,可與活性生物床處理技術(shù)相結(jié)合,最終使出水達(dá)標(biāo)排放。這樣既降低了運(yùn)行成本,又提高了處理效果。