降低電脫鹽污水含油量研究
中國(guó)污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2018-4-4 15:53:56
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通過影響污水帶油因素的分析,可以發(fā)現(xiàn)脫鹽操作溫度較低、破乳劑質(zhì)量、油水界面低、凈化水質(zhì)量差和罐區(qū)原油靜置時(shí)間短是造成脫鹽污水帶油的主要原因。針對(duì)造成污水帶油的原因,實(shí)施措施逐條進(jìn)行解決。
1)對(duì)原油換熱流程進(jìn)行調(diào)整利用2011年大檢修對(duì)原油換熱流程進(jìn)行調(diào)整。將原油進(jìn)脫鹽裝置前所經(jīng)換熱器全部更換,脫鹽溫度提高至118℃左右。
2)針對(duì)原油性質(zhì)調(diào)整破乳劑型號(hào),改善破乳效果
首先選派技術(shù)人員赴周邊煉廠調(diào)研原油破乳劑使用情況,選擇產(chǎn)品質(zhì)量較好的破乳劑生產(chǎn)廠商進(jìn)行原油破乳劑配型實(shí)驗(yàn)。
經(jīng)過實(shí)驗(yàn)室優(yōu)選,F(xiàn)C961,HS-42的破乳、脫鐵效果較好。
制定試用方案,分別對(duì)破乳劑FC961及HS-42進(jìn)行了試用,考察實(shí)際使用效果。具體聯(lián)系污水寶或參見http://szhmdq.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
3)調(diào)整油水界面
實(shí)際生產(chǎn)過程中受原油脫鐵效果的制約,脫鹽罐油水界面控制相對(duì)較低,污水帶油比較嚴(yán)重。裝置一級(jí)罐界位正?刂圃33%,二級(jí)罐界位64%,三級(jí)罐界位46%。從現(xiàn)場(chǎng)看樣口觀察,二、三級(jí)罐下面兩根放出清水,一級(jí)罐最下面一根放樣口為油水,說明污水帶油主要由一級(jí)罐引起,逐步提一級(jí)罐界位至40%,期間密切關(guān)注脫后原油的鐵含量,污水帶油現(xiàn)象大為好轉(zhuǎn),脫后含鐵上升較快,最高達(dá)10mg/L。催化劑鐵中毒是一個(gè)積累的過程,一段時(shí)間后催化劑有中毒跡象,電鏡觀察確認(rèn)為鐵中毒。進(jìn)行了多次試驗(yàn),無法避免催化劑鐵中毒的發(fā)生,在目前的設(shè)備條件下,不具備提界位的空間。
4)對(duì)污水處理裝置進(jìn)行改造,確保凈化水質(zhì)量合格
2012年對(duì)污水汽提裝置進(jìn)行了改造,將汽提塔的浮閥塔盤更換為MP膜噴射無返混塔盤,對(duì)流程進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整,對(duì)進(jìn)污水裝置的原料水質(zhì)量進(jìn)行了控制,改造后凈化水PH值7,氨氮含量正常小于35×10-6,硫含量小于1.5×10-6,完全滿足回用電脫鹽的條件。
5)加強(qiáng)與調(diào)度、罐區(qū)的聯(lián)系,強(qiáng)化原油罐區(qū)靜置污水及換罐的管理
2012年罐區(qū)靜置時(shí)間不足8h,電脫鹽裝置污水帶油數(shù)值很高,崗位操作人員調(diào)整效果不明顯。經(jīng)過與調(diào)度、罐區(qū)的溝通,原油換罐前,換罐原油的各項(xiàng)分析數(shù)據(jù)通知崗位操作人員,經(jīng)罐區(qū)操作人員與煉油裝置技術(shù)人員共同至現(xiàn)場(chǎng)檢查后方可換罐。采取此項(xiàng)措施后電脫鹽污水帶油情況大有好轉(zhuǎn),反沖洗頻率也恢復(fù)正常。