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脫硫廢水三聯(lián)箱裝置氧化處理技術(shù)

發(fā)布時間:2024-10-17 15:19:41  中國污水處理工程網(wǎng)

公布日:2023.11.24

申請日:2023.09.21

分類號:C02F9/00(2023.01)I;C02F103/18(2006.01)N;C02F1/52(2023.01)N;C02F1/56(2023.01)N;C02F1/76(2023.01)N;C02F1/66(2023.01)N;C02F101/20(2006.01)N;

C02F1/62(2023.01)N;C02F1/02(2023.01)N;C02F7/00(2006.01)N

摘要

本發(fā)明涉及一種氧化處理工藝,尤其涉及一種脫硫廢水三聯(lián)箱裝置氧化處理工藝。按以下步驟進(jìn)行:在脫硫廢水曝氣池中加入次氯酸鈉;加藥30分鐘后開啟曝氣風(fēng)機(jī);開啟曝氣風(fēng)機(jī)后,打開蒸汽換熱器;通過輔助蒸汽往換熱器汽側(cè)進(jìn)汽,汽側(cè)出水進(jìn)行回用,控制換熱器水側(cè)出口溫度;曝氣2小時后,依次關(guān)閉蒸汽換熱器進(jìn)汽,蒸汽換熱器進(jìn)水及曝氣風(fēng)機(jī)。開啟脫硫廢水輸送泵往中和槽內(nèi)進(jìn)水,依次在中和槽中調(diào)節(jié)pH、沉降槽內(nèi)加入除汞劑、在絮凝槽中加入混凝劑并在絮凝槽后管道加入助凝劑,最后進(jìn)入澄清器。能明顯提高脫硫廢水的總汞去除率及去除效果的穩(wěn)定性,可以防止因預(yù)氧化過程次氯酸鈉的過量添加導(dǎo)致總汞去除率下降,出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象。

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權(quán)利要求書

1.一種脫硫廢水三聯(lián)箱裝置氧化處理工藝,其特征在于,按以下步驟進(jìn)行:①在脫硫廢水曝氣池中加入次氯酸鈉,通過加藥泵頻率和行程控制加藥量;②加藥30分鐘后開啟曝氣風(fēng)機(jī),將空氣通入曝氣池中;③開啟曝氣風(fēng)機(jī)后,打開蒸汽換熱器,通過輸送泵往蒸汽換熱器水側(cè)進(jìn)水;④通過輔助蒸汽往換熱器汽側(cè)進(jìn)汽,汽側(cè)出水進(jìn)行回用,控制換熱器水側(cè)出口溫度;⑤曝氣2小時后,依次關(guān)閉蒸汽換熱器進(jìn)汽,蒸汽換熱器進(jìn)水及曝氣風(fēng)機(jī);⑥開啟脫硫廢水輸送泵往中和槽內(nèi)進(jìn)水,依次在中和槽中調(diào)節(jié)pH、沉降槽內(nèi)加入除汞劑、在絮凝槽中加入混凝劑并在絮凝槽后管道加入助凝劑,最后進(jìn)入澄清器。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種脫硫廢水三聯(lián)箱裝置氧化處理工藝,其特征在于:步驟①中,預(yù)沉池中所投加的次氯酸鈉質(zhì)量濃度應(yīng)為100-500ppm;步驟②中,加藥30分鐘后開啟曝氣風(fēng)機(jī)是等待過量的次氯酸鈉能反應(yīng)完全;步驟③、④和⑤中,控制水溫范圍在30-40℃;步驟⑥中,中和槽控制pH9,沉降槽中所投加的除汞劑為硫化鈉、有機(jī)硫中的一種或混合;沉降槽內(nèi)的除汞劑質(zhì)量濃度為30ppm;混凝劑最低加藥量不得低于20ppm,助凝劑最低加藥量不得低于1ppm。

發(fā)明內(nèi)容

本發(fā)明主要是解決現(xiàn)有技術(shù)中存在的不足,提供一種進(jìn)一步提升其使用性能的一種脫硫廢水三聯(lián)箱裝置氧化處理工藝。

本發(fā)明的上述技術(shù)問題主要是通過下述技術(shù)方案得以解決的:

一種脫硫廢水三聯(lián)箱裝置氧化處理工藝,按以下步驟進(jìn)行:

①在脫硫廢水曝氣池中加入次氯酸鈉,通過加藥泵頻率和行程控制加藥量;

②加藥30分鐘后開啟曝氣風(fēng)機(jī),將空氣通入曝氣池中;

③開啟曝氣風(fēng)機(jī)后,打開蒸汽換熱器,通過輸送泵往蒸汽換熱器水側(cè)進(jìn)水;

④通過輔助蒸汽往換熱器汽側(cè)進(jìn)汽,汽側(cè)出水進(jìn)行回用,控制換熱器水側(cè)出口溫度;

⑤曝氣2小時后,依次關(guān)閉蒸汽換熱器進(jìn)汽,蒸汽換熱器進(jìn)水及曝氣風(fēng)機(jī);

⑥開啟脫硫廢水輸送泵往中和槽內(nèi)進(jìn)水,依次在中和槽中調(diào)節(jié)pH、沉降槽內(nèi)加入除汞劑、在絮凝槽中加入混凝劑并在絮凝槽后管道加入助凝劑,最后進(jìn)入澄清器。

作為優(yōu)選,步驟①中,預(yù)沉池中所投加的次氯酸鈉質(zhì)量濃度應(yīng)為100-500ppm;該濃度下的次氯酸鈉溶液,能夠?qū)⒚摿驈U水中絕大部分還原性金屬離子氧化,降低水體COD至排放標(biāo)準(zhǔn),提高工藝的濁度去除率。

步驟②中,加藥30分鐘后開啟曝氣風(fēng)機(jī)是等待過量的次氯酸鈉能反應(yīng)完全;

步驟③、④和⑤中,控制水溫范圍在30-40℃;開啟曝氣風(fēng)機(jī)與控制脫硫廢水水溫,能將過量的次氯酸鈉分解揮發(fā),極大程度降低脫硫廢水中次氯酸鈉的殘余量,防止次氯酸鈉對除汞劑造成破環(huán),保障除汞劑有效成分,提高三聯(lián)箱工藝的除汞效率。控制水溫范圍在30-40℃,主要為冬季提升水溫,加快次氯酸鈉的分解速率。

步驟⑥中,中和槽控制pH9,沉降槽中所投加的除汞劑為硫化鈉、有機(jī)硫中的一種或混合;

沉降槽內(nèi)的除汞劑質(zhì)量濃度為30ppm

混凝劑最低加藥量不得低于20ppm,助凝劑最低加藥量不得低于1ppm。

絮凝劑及助凝劑的加藥量視脫硫廢水的濁度變化;助凝劑最低加藥量用以確保除汞劑與汞生成的螯合物可以有效沉降。

在原有三聯(lián)箱系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,對工藝的系統(tǒng)進(jìn)行了改造,增加了脫硫廢水氧化處理系統(tǒng),用以提高脫硫廢水中金屬離子以高價態(tài)形式進(jìn)入三聯(lián)箱工藝,將脫硫廢水中COD含量降低至排放標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi),控制脫硫廢水的次氯酸鈉以極低濃度進(jìn)入后續(xù)系統(tǒng),保證除汞劑的有效成分及除汞效率。模塊流程如圖1所示,在原有脫硫廢水池底部增加曝氣管,通過曝氣風(fēng)機(jī)將空氣注入脫硫廢水中,增加蒸汽換熱器,取電廠輔助蒸汽,在水側(cè)換熱器進(jìn)出口安裝溫度計,提高脫硫廢水水溫。

本發(fā)明的優(yōu)勢:

1、優(yōu)化后的系統(tǒng),能明顯提高脫硫廢水的總汞去除率及去除效果的穩(wěn)定性,可以防止因預(yù)氧化過程次氯酸鈉的過量添加導(dǎo)致總汞去除率下降,出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象。

2、將深度氧化處理過程提前至三聯(lián)箱工藝前與預(yù)氧化過程合并,減少了與有機(jī)硫中和部分的加藥量。

3、次氯酸鈉加藥量控制范圍較寬,無需擔(dān)心對后續(xù)系統(tǒng)造成影響,也無需對除汞劑加藥量進(jìn)行調(diào)整,能夠保障系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。

(發(fā)明人:魯衛(wèi)哲;陳國清;李斐;徐金兵;朱穎俊;王廳鋒;林晨;胡繼剛)

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