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氮肥廠含氨廢水處理技術(shù)

中國(guó)污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2015-6-6 8:53:16

污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

氮肥生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生高濃度的氨氮廢水,可以采用汽提吹脫法、離子交換法、化學(xué)氧化法和吸附法等進(jìn)行處理,但目前應(yīng)用最廣泛的廢水脫氮技術(shù)還是生物法。近十年來,隨著生物脫氮理論的發(fā)展,人們開發(fā)了多種新型、高效的生物脫氮工藝,如SHARON工藝、厭氧氨氧化工藝等。這些工藝的共同特征是在實(shí)現(xiàn)短程硝化的基礎(chǔ)上進(jìn)行脫氮。短程硝化在硝化階段只將氨氮氧化為亞硝酸鹽氮,可以節(jié)約25%的供氧量,在反硝化階段可以節(jié)約40%的有機(jī)碳源,同時(shí)具有減少污泥產(chǎn)量和占地面積等優(yōu)點(diǎn)。因此短程硝化反硝化作為一種高效低耗的生物脫氮工藝成為污水處理領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)之一。國(guó)外已經(jīng)有短程硝化工藝工程應(yīng)用的實(shí)例,如荷蘭鹿特丹Dokhaven市政污水處理廠的污泥消化液處理工程、荷蘭Lichtenvoorde制革廢水處理項(xiàng)目、日本三重縣半導(dǎo)體加工廢水處理項(xiàng)目和荷蘭Olburgen土豆加工廢水處理項(xiàng)目。國(guó)內(nèi)在這方面的研究起步較晚,研究者主要針對(duì)人工配水、垃圾滲濾液、味精廢水、焦化廢水等進(jìn)行了研究,采用短程硝化反硝化工藝成功處理氮肥廠高氨氮廢水的研究還未見報(bào)道。

筆者實(shí)驗(yàn)采用生物強(qiáng)化技術(shù),對(duì)氮肥廠高氨氮廢水進(jìn)行短程硝化反硝化脫氮研究,取得良好的實(shí)驗(yàn)效果,為該技術(shù)的實(shí)際推廣和應(yīng)用提供了理論依據(jù)。

1實(shí)驗(yàn)部分

1.1試劑和儀器

試劑:NaHCO3、甲醇均為工業(yè)級(jí)。

儀器:SartoriusAG型精密pH計(jì),德國(guó)賽多利斯公司;723N型可見分光光度計(jì),上海舜宇恒平科技有限公司;LC-213型鼓風(fēng)干燥箱,上海愛斯佩克環(huán)境儀器有限公司;2X-8型真空泵,南光機(jī)器有限公司;BT-210S型電子分析天平,德國(guó)賽多利斯公司;YSI550A型溶氧儀,美國(guó)YSI金泉公司;DR2800型水質(zhì)分析儀,美國(guó)哈西公司。

1.2廢水水質(zhì)

廢水取自國(guó)內(nèi)某氮肥事業(yè)部尿素車間含氨廢水儲(chǔ)罐。廢水氨氮質(zhì)量濃度為1.0×105mg/L(5次平均值),pH為10.73。實(shí)驗(yàn)過程中用自來水將廢水分別稀釋到氨氮質(zhì)量濃度為200~800mg/L進(jìn)行處理,稀釋后的pH在9.5~9.8之間。

1.3實(shí)驗(yàn)菌種

實(shí)驗(yàn)用硝化微生物菌種為筆者實(shí)驗(yàn)室采用逐漸提高基質(zhì)氨氮濃度的專利技術(shù)富集得到的高效亞硝酸菌,實(shí)驗(yàn)用反硝化菌種是采用專利技術(shù)獲得的亞硝酸型反硝化菌。

1.4實(shí)驗(yàn)裝置

實(shí)驗(yàn)的硝化部分在有效容積為500L的不銹鋼曝氣反應(yīng)器中進(jìn)行,見圖1。

反應(yīng)器進(jìn)水先通過水溫調(diào)節(jié)池后,再按照設(shè)計(jì)流量通過水泵打入硝化池。在硝化菌的作用下發(fā)生硝化脫氨氮反應(yīng),硝化池內(nèi)設(shè)有pH和DO自控系統(tǒng),自動(dòng)調(diào)節(jié)酸堿度和溶解氧濃度。反硝化部分在有效容積為150L的不銹鋼反應(yīng)器中進(jìn)行,見圖2。

反應(yīng)器內(nèi)設(shè)有可以調(diào)速的攪拌系統(tǒng),在反硝化菌作用下完成脫氮反應(yīng)。

1.5分析方法

NO2--N采用GB7493—1987《水質(zhì)—亞硝酸鹽氮的測(cè)定—分光光度法》測(cè)定;NO3--N采用GB7480—1987《水質(zhì)—硝酸鹽氮的測(cè)定—酚二磺酸分光光度法》測(cè)定;NH3-N采用GB7478—1987《水質(zhì)—銨的測(cè)定—蒸鎦和滴定法》測(cè)定;DO和溫度采用溶氧儀測(cè)定;pH采用pH計(jì)測(cè)定。COD采用GB11914—1989《水質(zhì)—化學(xué)需氧量的測(cè)定—重鉻酸鹽法》測(cè)定;污泥濃度(以MLSS計(jì))采用重量法測(cè)定。

2結(jié)果與討論

在進(jìn)水溫度為15~20℃,HRT為24h,甲醇作為反硝化碳源,碳氮質(zhì)量比小于3∶1,微生物的接種量為1500mg/L(以MLSS計(jì))的條件下對(duì)氮肥廠高氨氮廢水進(jìn)行短程硝化反硝化脫氮研究。運(yùn)行過程中只對(duì)pH進(jìn)行監(jiān)測(cè),不進(jìn)行調(diào)節(jié)。

反應(yīng)前3h是菌體對(duì)高pH的耐受期,pH由最初的9.7左右降低到9.0左右,這個(gè)時(shí)期繼續(xù)反應(yīng)1h后pH由9.0左右急劇下降到7.8左右,此時(shí)菌體的活性增強(qiáng),進(jìn)入快速硝化期。當(dāng)菌體度過耐受期后氨氮去除速率加快,最快可達(dá)36.07mg/(L•h)。

2.1進(jìn)水氨氮負(fù)荷對(duì)NH3-N去除率的影響

系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行中,通過調(diào)整進(jìn)水氨氮濃度調(diào)整進(jìn)水氨氮負(fù)荷,以考察進(jìn)水氨氮負(fù)荷對(duì)NH3-N去除率的影響,結(jié)果見圖3。

由圖3可見,在進(jìn)水氨氮負(fù)荷由0.374kg/(m3•d)提高到0.667kg/(m3•d)的過程中,NH3-N去除率始終高于97%,NH3-N的去除效果并沒有受到進(jìn)水氨氮負(fù)荷的影響。

2.2進(jìn)水氨氮負(fù)荷對(duì)亞硝化率的影響

進(jìn)水氨氮負(fù)荷對(duì)亞硝化率〔m(NO2--N)/m(NOx--N)〕的影響見圖4。

由圖4可見,當(dāng)進(jìn)水氨氮負(fù)荷由0.374kg/(m3•d)逐漸提高到0.667kg/(m3•d)的過程中,亞硝化率始終穩(wěn)定在80%左右,最低為74.6%、最高為81.0%。亞硝化率并沒有因?yàn)檫M(jìn)水氨氮負(fù)荷的提高而下降。

2.3總氮去除率的變化趨勢(shì)

系統(tǒng)運(yùn)行過程中總氮質(zhì)量濃度及總氮去除率的變化趨勢(shì)見圖5。

由圖5可見,當(dāng)總氮質(zhì)量濃度從524.1mg/L逐漸提高到694.9mg/L的過程中,反硝化作用沒有受到影響,出水總氮去除率一直穩(wěn)定在90%以上。具體參見http://szhmdq.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

3結(jié)論

(1)筆者實(shí)驗(yàn)室富集、保存的高效硝化細(xì)菌能適應(yīng)尿素生產(chǎn)過程中氨氮廢水的高pH并有效去除廢水中的NH3-N,菌體馴化期pH呈緩慢下降趨勢(shì),當(dāng)菌體度過耐受期后氨氮去除速率加快,最快可達(dá)36.07mg/(L•h)。

(2)在連續(xù)實(shí)驗(yàn)裝置上,控制水力停留時(shí)間為24h,進(jìn)水NH3-N負(fù)荷由0.387kg/(m3•d)逐漸提高到0.667kg/(m3•d)的過程中,出水NH3-N去除率始終高于97%,亞硝化率始終穩(wěn)定在80%左右。

(3)在碳氮質(zhì)量比低于3∶1、水力停留時(shí)間為24h條件下,系統(tǒng)對(duì)總氮的去除率穩(wěn)定在90%以上。說明短程硝化反硝化工藝處理氮肥廠的高濃度氨氮廢水是可行的,它能夠節(jié)省反硝化碳源,同時(shí)獲得較好的脫氮效果。